Bonjour
Dès la fin du montage , je n'ai pu m’empêcher de le motoriser entièrement tout en essayant de garder le design original du modèle b .
Motorisation : Moteur XL-->12t/20t
Direction : Moteur M--> vsf/8t --> 8t/24t
Levage du bras : Moteur M
Extension du bras : Moteur M
Fonctionnement de l'outil : Moteur M
Ajout de panels devant et derrière .
Ajout d'une pince et d'un pot échappement .
#42009b Motorisation et pince
- ChrisBT
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Re: Modification et motorisation du 42009 model b
Beau travail pour la motorisation. Par contre la pince je la trouve un peu surdimensionnée....
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Re: Modification et motorisation du 42009 model b
Merci pour ta remarque
De ce fait je l'ai diminué de quelques tenons .
De ce fait je l'ai diminué de quelques tenons .
- TeClem8
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Re: Modification et motorisation du 42009 model b
Modification sympa.
Des pinces aussi grosses existent. On en retrouves sur des engins de scieries. Elles décharge un semi remorque en un seul coup. Impressionnant.
Pour ce qui est de la motorisation, ça semble marcher.
Mais il y a quelques points que je relèverais :
- Le moteur M qui est sur le bras, celui de la pince, ne semble pas parfaitement aligné avec l'axe. L'arrière est relevé. C'est pas bon pour son fonctionnement.
- Le moteur M qui est sous le bras , ne semble pas fixé. Juste par l'axe. Je me trompe peut être, on ne voit pas bien. Mais c'est pas clean non plus.
- Les récepteur IR, mériteraient une meilleure fixation. Notamment celui arrière très visible et qui rend le MOD bancale sur ce modèle qui est déjà d'une conception pas très propre.
Le M ne galère pas trop pour lever le bras ?
Des pinces aussi grosses existent. On en retrouves sur des engins de scieries. Elles décharge un semi remorque en un seul coup. Impressionnant.
Pour ce qui est de la motorisation, ça semble marcher.
Mais il y a quelques points que je relèverais :
- Le moteur M qui est sur le bras, celui de la pince, ne semble pas parfaitement aligné avec l'axe. L'arrière est relevé. C'est pas bon pour son fonctionnement.
- Le moteur M qui est sous le bras , ne semble pas fixé. Juste par l'axe. Je me trompe peut être, on ne voit pas bien. Mais c'est pas clean non plus.
- Les récepteur IR, mériteraient une meilleure fixation. Notamment celui arrière très visible et qui rend le MOD bancale sur ce modèle qui est déjà d'une conception pas très propre.
Le M ne galère pas trop pour lever le bras ?
Re: #42009b Motorisation et pince
Voici ce que l'engin donne en vrai .
Oui effectivement il n'était pas aligné à cause du récepteur mal placé .
Pour le moteur M il est fixé par l'axe et par une poutre de 5 tenons sur 1/2 d’épaisseur donc il tient
Je referai mieux le câblage pour que le câble du récepteur se voit le moins possible .
Je me suis trompé c'est un moteur L, il galère seulement quand il y a une charge et que le bras est sortit complètement .
Oui effectivement il n'était pas aligné à cause du récepteur mal placé .
Pour le moteur M il est fixé par l'axe et par une poutre de 5 tenons sur 1/2 d’épaisseur donc il tient
Je referai mieux le câblage pour que le câble du récepteur se voit le moins possible .
Je me suis trompé c'est un moteur L, il galère seulement quand il y a une charge et que le bras est sortit complètement .